stringtranslate.com

АС-201

AS-201 (также известный как SA-201 или Apollo 1-A ), запущенный 26 февраля 1966 года, был первым беспилотным испытательным полетом всего серийного командно-сервисного модуля Block I Apollo и ракеты-носителя Saturn IB . Космический корабль состоял из второго командного модуля Block I и первого сервисного модуля Block I. Суборбитальный полет был частично успешной демонстрацией сервисной двигательной установки и систем управления реакцией обоих модулей, а также успешно продемонстрировал способность теплового экрана командного модуля выдерживать возвращение с низкой околоземной орбиты .

Конфигурация транспортного средства

Космический корабль

Командно-служебный модуль CSM-009 был версией Block I, разработанной до того, как для посадки Аполлона на Луну был выбран метод сближения на лунной орбите ; поэтому у него не было возможности стыковаться с лунным модулем . Block I также использовал предварительные проекты некоторых подсистем и был тяжелее версии Block II с возможностью лунной миссии. Все предыдущие командно-служебные модули (за одним исключением) были шаблонными версиями.

CM-009 был вторым серийным командным модулем Block I, совершившим полет, первым был CM-002, запущенный на ракете Little Joe II для финального испытания аварийного отключения системы запуска, обозначенный как A-004 . CM-009 отличался от серийной конфигурации отсутствием системы наведения и навигации; кушеток экипажа, дисплеев и сопутствующего оборудования; а также добавлением управляющего программатора и системы обнаружения аварийных ситуаций с открытым контуром.

SM-009 был первым серийным сервисным модулем Block I, совершившим полет. Он отличался от серийной конфигурации заменой топливных элементов , вырабатывающих электроэнергию, на батареи и отсутствием оборудования связи S-диапазона .

Запуск также включал запуск системы аварийного спасения Block I (LES) и первый полет адаптера космический аппарат–LM (SLA), который соединил космический аппарат с ракетой-носителем.

Ракета-носитель

Saturn IB была улучшенной версией ракеты Saturn I, запущенной в десяти предыдущих миссиях Apollo. Она отличалась модернизацией двигателей первой ступени для увеличения общей тяги с 1 500 000 фунтов силы (6 700 кН) до 1 600 000 фунтов силы (7 100 кН) и заменой второй ступени на S-IVB . Эта ступень использовала новый двигатель J-2, работающий на жидком водороде , который также будет использоваться на второй ступени S-II лунной ракеты-носителя Saturn V. Модифицированная версия S-IVB с перезапускаемым в космосе J-2 также будет использоваться в качестве третьей ступени Saturn V. Она также использовала новую модель системы наведения и управления, известную как Instrument Unit , которая также будет использоваться на Saturn V.

Цели

Целями миссии были:

Профиль миссии предусматривал запуск космического корабля Saturn IB с востока на юго-восток по высокой баллистической траектории; затем CSM отделится от SLA. Двигатель служебного модуля будет запущен дважды, затем командный модуль вернется в атмосферу и приземлится в южной части Атлантического океана.

Подготовка к полету

Первой частью ракеты, прибывшей на мыс, была ступень S-IB 14 августа 1965 года на барже Promise . Она была построена Chrysler и имела восемь двигателей H-1, произведенных Rocketdyne. Вторая ступень S-IVB прибыла следующей 18 сентября. Приборный блок, который должен был управлять ракетой-носителем, прибыл 22 октября, командный модуль прибыл три дня спустя, а служебный модуль — 27 октября.

Первая ступень была установлена ​​на площадке вскоре после прибытия на мыс Кеннеди . Вторая ступень присоединилась к ней 1 октября. После устранения некоторых неполадок в приборном блоке она была состыкована с S-IVB 25 октября. CSM был состыкован 26 декабря.

Первая проблема, с которой столкнулось НАСА, возникла 7 октября. Компьютер RCA 110A, который должен был испытать ракету и, таким образом, автоматизировать процесс, отставал от графика на десять дней, что означало, что он не будет на Мысе до 1 ноября. Это означало, что к середине октября на площадке мало что можно было сделать. Когда компьютер наконец прибыл, у него по-прежнему были проблемы с перфокартами, а также с конденсаторами, которые плохо работали под защитным покрытием. Однако в конечном итоге испытания ракеты-носителя все еще шли по графику.

Тестирование проводилось круглосуточно в течение декабря. Техники тестировали топливные системы CSM днем, а тестирование ракеты проводилось ночью.

Был даже случай варианта ошибки Y2K в компьютере. Когда он перевалил за полночь, когда время изменилось с 24:00 на 00:01, компьютер не смог с этим справиться и «превратился в тыкву», согласно интервью с Фрэнком Брайаном, сотрудником отдела эксплуатации ракет-носителей Космического центра имени Кеннеди . [ необходима цитата ]

В конце концов, испытательный цикл был постепенно завершен, и испытания на отключение двигателя были завершены, доказав, что ракета может функционировать самостоятельно.

Полет

Попытка запуска

Первая попытка запуска была запланирована на 26 февраля 1966 года. Было несколько небольших задержек, но когда давление в одном из топливных баков S-IVB упало ниже допустимых пределов, бортовой компьютер прервал запуск за четыре секунды до старта.

Хотя проблема могла быть легко устранена, считалось, что это невозможно сделать в пределах окна запуска. После проведения имитации запуска и 150 секунд полета, чтобы показать, что ракета может работать при более низком давлении в топливном баке, запуск был возобновлен.

Полет

Наконец, после месяцев задержек и проблем, первый полет Saturn IB стартовал с площадки 34. Первая ступень отработала отлично, подняв ракету на высоту 57 километров (31 морская миля), когда S-IVB взял на себя управление и поднял космический корабль на высоту 425 километров (229 морских миль). CSM отделился и продолжил движение вверх на высоту 488 километров (263 морских мили). [ необходима цитата ]

Затем CSM запустил собственную ракету, чтобы ускорить космический корабль в направлении Земли. Первое включение длилось 184 секунды. Затем оно заработало еще десять секунд. Это доказало, что двигатель может перезапуститься в космосе, что является важнейшей частью любого пилотируемого полета на Луну.

Он вошел в атмосферу со скоростью 8300 метров в секунду (27 000 футов/с). Он приводнился через 37 минут после запуска, в 72 километрах (39 морских миль) от запланированной точки приземления, и через два часа оказался на борту авианосца USS  Boxer .

Проблемы

AS-201 CM-009 экспонируется в Музее стратегической авиации и космонавтики.

В полете возникло три проблемы. Двигатель сервисного модуля проработал исправно всего 80 секунд, прерванный наличием в камере сгорания газа-вытеснителя гелия . Гелий использовался для наддува топливных баков, но его не должно было быть в камере сгорания. Это произошло из-за разрыва в линии окислителя , из-за которого гелий смешался с окислителем.

Вторая проблема заключалась в отказе электрической системы, из-за которого командный модуль потерял управление рулевым управлением во время входа в атмосферу. Наконец, измерения, которые должны были быть сделаны во время входа в атмосферу, не удались из-за короткого замыкания. Обе эти проблемы были признаны следствием неправильной проводки и были легко устранены.

Расположение капсулы

После полета капсула также использовалась для испытаний на падение на ракетном полигоне Уайт-Сэндс . Сейчас она экспонируется в Стратегическом музее авиации и космонавтики в Эшленде, штат Небраска .

Смотрите также

Внешние ссылки

Общественное достояние В статье использованы материалы, являющиеся общественным достоянием, с веб-сайтов или документов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства .